-
A moduł nie zgłasza błędu zwarcia short cirquit? Jak już pisałem wcześniej mniejszy opòr większy prąd i sygnal PWM automatycznie spada. Na baterii działa dlatego że może ona dostarczyć więcej prądu. Tylko że przy takim małym oporze wyssa ją momentalnie bo jest duży pobòr prądu. Sterownik gm nie jest wstanie wygenerować tyle prądu i ma ustawione zakresy błędów. Jeżeli opór za mały to masz zwarcie czyli short cirquit jak za duży sterownik "myśli" że obwód został przerwany i masz wtedy open cirquit.
-
jak odłączę zawór to jest ten błąd ale na podłączonym nie ma
-
sprawdź opór i tyle. będzie w okolicach 10ohm jest OK im mniej tym gorzej będzie działać servo. nic na to nie poradzisz jedynie wymiana zaworku pomaga. tylko przy kupnie warto mieć przyrząd do zmierzenia rezystancji. poniżej 6Ohm sterownik zgłasza błąd zwarcia i serwo w ogóle nie działa.
-
dobra czyli jak podłączę opornik 10ohm to powinno pokazać się zasilanie a nie zniknąć na 0V? wiem że zaworek jest sterowany od 0do 6v-im bliżej 0 to utwardza
-
dokladnie tak. jak wepniesz opornik to w inpa obserwuj wskzania. przy oporniku 10Ohm na postoju około 80 do 85% PWM a Current około 800mA. Przy pomiarze miernikiem powinno być napięcie. jeżeli będzie 0V to w Inpa zapodaj siłę wspomagania na maxa.
-
przy oporniku 10 ohm dalej to samo, albo w tych GM są co podłączałem są popalone tranzystory i dlatego pod lekkim obciążeniem jaki stawia zawór serva nie dają rady zasilić-ręce opadają,bubel jak nic te servotroniki!
-
a próbowałeś po podłączeniu opornika usunąć wszelkie błędy i zapodać 100% wartości PWM w INPA? F6 > F2 > PWM CONTROL SERVO VALVE i dajesz 100 i ENTER
-
Tak jak dam 100% bez zaworka jest 12v a z nim nadal 0V tylko nie mogę tego zrobić inpą na odpalonym aucie bo od razu zrywa połączenie z GM, moje e38 jest z 94r i dużo gorzej jest połączyć się z modułami
-
-
USB, mierzyłem dzisiaj kabel prędkości pojazdu(biało-czarny przy module GM,środkowa kostka pin 23) który wysyła sygnał dla servotronika i na odpalonym jest 12,2V i wraz ze wzrostem prędkości spada do 6V i odwrotnie a więc sygnał chyba jest dobry tylko moduł nie wykonuje poleceń